Bohrerschrank V1.2 mit neuer Mechanik.

Das Integrieren eines Bohrerschranks in die Werkbank ist eine effiziente Methode, um Platz zu sparen und für Ordnung in der Werkstatt zu sorgen.  Im Rahmen der Modernisierung des Antriebs der Tischbohrmaschine wurde auch der Antrieb des Bohrerschranks erneuert. Hierbei kam ein Trapezgewindeantrieb als Ersatz für die herkömmliche Gewindestange zum Einsatz. Alle Halterungen wurden mit einem 3D-Drucker hergestellt.

Der Bohrerschrank v2 mit verbesserter Mechanik!

1. Der Grund, warum ich die Mechanik umgebaut habe.

  • Der Motor war zu schnell und bei gedrosselte Geschwindigkeit zu schwach. 
  • Die Gewindestangen benötigen eine hohe Drehzahl, damit man beim Warten nicht einschläft, deswegen haben die Gewindestangen trotz Schmierung zum Quietschen begonnen und durch die Unwucht alles zum Schaukeln gebracht.  
  • Durch die mehrmaligen Umbauten bzw. Verbesserungsversuchen hat danach alles nach Pfusch ausgeschaut und das wollte ich mit dem Umbau beheben.

2. Arbeitsschritt

Beide Projekte (Tischbohrmaschine und Bohrerschrank) wurde der Antrieb entfernt, um Platz für den neuen Antrieb zu machen. Die Demontage des Schranks wird mit seiner anschließenden Wiedermontage unverändert bleiben.


3. Arbeitsschritt

Der neue Lift besteht aus mehreren 3D-gedruckten Teilen. Die Liftträger werden mit vier Linearkugellager und zwei Stahlstreben bestückt. Auf den Trägern wird ein Motor mit einem Trapezgewindeantrieb montiert.


4. Arbeitsschritt

Der Träger für die horizontale Bewegung wird mittig auf dem Lift montiert. Für die vertikale Bewegung wird ein Trägerteil mit der Trapezgewindemutter auf den Bohrerschrank montiert.


5. Arbeitsschritt

Ein Trägerteil für die Trapezgewindestange mit Kugellager und für den Motor wird unten am Gerüst befestigt. Zwei kleine 12-mm-Wellenhalter werden ebenfalls unten angebracht. Die Motorplatte wird auf eine verstellbare Halterung montiert, die anschließend auf den Träger geschraubt wird. Dadurch kann die Kette für den Antrieb gespannt werden.


6. Arbeitsschritt

Da kein Platz für eine Trapezgewindestange Halterung vorhanden war, wurde eine Halterung gebaut, die sich bei Erreichen des oberen Endes zur Seite bewegt. Am Gerüst wurden vier V-Nut Kugellager eingesetzt, um das Klappern des Schranks zu verhindern.


7. Arbeitsschritt

Es gibt insgesamt fünf Endschalter: zwei Endschalter, die am Ende bei Ein- und Ausfahren montiert sind. Zwei Endschalter, die für das Rauffahren und das nach Linksfahren sowie das Rechtsfahren und das Runterfahren zuständig sind. Ein Endschalter erlaubt es erst, nach links zu fahren, wenn die Tischbohrmaschine ausgefahren ist.


8. Die folgenden Dinge wurden verwendet:

Verwendetes Werkzeug:

3D-Drucker Anycubic Kobra Max 3D

Akku-Bohrschrauber

Akku-Winkelschleifer

ZELUS 550W Drehmaschine

Tischbohrmaschine (PBD 40)

1,0 kg Filament PETG (weiß)

Metallbohrer-Set

Stufenbohrer

Benötigtes Material:

5St. Endschalter ohne Bügel

4St. Finder-Relay 230V/8A mit 2-Wechselkontakte

1St. Kabelschleppkette 10x20x450mm

1St. Motor 12V / 35W / 100 U/min

1St. Motor 12V / 35W / 300 U/min

0,6m Spiralschlauch 6mm

2St. Kegelzahnrad

2St. Kugellager 5x16x5mm

6St. Kugellager 6x19x6mm

2St. Kugellager 8x16x5mm

2St. Kugellager 8x22x7mm

2St. Kugellager V-Nut

4St. Linear-Kugellager 12mm

2St. Stahlwelle 12mm (950mm)

1St. Stahlwelle 8mm (110mm)

1St. Trapezgewindemutter TR12x3

1St. Trapezgewindestange TR12x3x950mm

1St. Trapezgewindestange inkl. Mutter T8x8 (400mm)

1St. Kettenschloss

1St. Kette (20cm)

1St. Kettenrad 15 Zähne

1St. Kettenrad 20 Zähne


9. Video's

Nachdem die Standbohrmaschine oben ist, wird der Bohrerschrank auf die Seite gefahren.

Wie die Trapezgewindestange am Bohrerschrank befestigt wird, um ein Klappern zu verhindern.